摘 要 通过对 TEC 大颗粒尿素装置生产过程中水含量超标问题的分析,多次进行优化蒸发系统和造粒系统的操作参数,尤其是对减少造粒机出口振动给料器下料提高床层高度的优化操作,实现了降低床温、提高产品质量,同时降低装置产生的粉尘量。
关键词 大颗粒 水含量 优化 给料器 粉尘量
1 前言
尿素产品水含量超标对于尿素装置来说,首先考虑的是真空蒸发系统尿液浓度偏低,真空蒸发系统在真空度 32kPa 以下,进造粒机尿液浓度在 96%以上;其次才是造粒系统是否达标,造粒机床层温度设计值为 110~120℃,前期一 般 控 制 在 115~120℃ 之 间 ,优 化 后 控 制 在110~115℃之间,较低的床层温度导致尿素颗粒内部的水分量不能被很好地蒸发掉,造粒机顶部压力的设计值为-0.1kPa ~-0.2kPa,为了产品水含量不超标同时根据其他厂的经验,继续提高造粒机顶部的负压为-0.3kPa ~-0.4kPa。
2 生产中影响大颗粒尿素产品水含量的因素
针对尿素产品水含量高的问题,制定以下措施,降低尿素成品水含量,提升尿素优级品率。
2.1 熔融蒸发系统及造粒系统对产品的影响
(1)产品水含量高,在生产操作中采取的调节措施有以下几方面。
①提高进造粒机的尿液浓度。调整前....