作者/来源:周素兰(1.四川大学化学工程学院,四川 成都 610065;2.重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司,重庆 408601) 日期: 2014-02-26 点击率:2877
摘 要:尿素装置与三聚氰胺装置联运后尿素系统转化率下降,回收系统负荷大幅增加,造成氨耗和蒸汽消耗等明显上升,影响企业效益。通过对工艺操作方案进行调整优化并对尿素装置进行改造,降低了两套装置联运对尿素系统造成的负面效果,装置的可操作性和经济性得到明显改善。
关键词:尿素装置;三聚氰胺装置;蒸汽消耗;水解系统
1 装置运行情况
重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司第二套化肥年产45万吨合成氨、80万吨尿素,尿素装置采用Stamicarbon 2000+技术,三聚氰胺装置为常压生产法。在三聚氰胺装置投产后就实施了两套装置物料往来,尿素装置为三聚氰胺装置提供生产原料二氧化碳、尿素及部分蒸汽,三聚氰胺装置向尿素提供甲铵液和工艺冷凝液。三聚氰胺返回物料水含量较高,造成尿素装置在运行过程中高压系统水碳比上升,系统运行状况下降;同时由于回收量的大幅度增加,造成低压系统和水解系统参数不达标,系统蒸汽消耗增加,物料放空损失增加。
2012年5月两套装置开始联合运行,尿素装置82%负荷,三聚氰胺50%负荷,尿素装置联合运行前后消耗对比见表1。
从表1可以看出:尿素装置与三聚氰胺装置联运后,系统吨尿素耗中压蒸汽增加0.075t;吨尿素耗低压蒸汽增加0.015t;汽提塔吨尿素耗蒸汽增加0.044t;低压系统吨尿素耗氨增加0.003t;二氧化碳压缩机汽轮吨尿素耗注汽减少0.036t;吨尿素系统放空增加0.688kg。
2 蒸汽消耗增加原因分析
2.1 水解系统消耗偏高
三聚氰胺装置提供甲铵液中氨含量19%、二氧化碳含量26%、水含量55%,明显高于尿素装置自身工艺冷凝液组分(氨含量4.89%,二氧化碳含量2.7%)。高浓度的甲铵....